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西门子驱动器-一级代理商-2023

发布:2023-04-13 17:17,更新:2023-10-26 04:00

在工厂工作过的朋友都会接触到电动机,也会用到一些关于电动机启动的常识。对于大型电动机,它的启动方法,除了现在*具推广前景的变频器启动(通过改变电流的赫兹数值),还有传统的造价相对低廉的降压启动(降低启动电压)等。降压启动的形式也分为多种,如星-三角启动,自耦变压器降压启动。具体到实际应用,要充分考虑到自己眼前的电压,电流及启动负荷等条件,来选取适合自己实际情况的启动方法。
       我所在的单位,有一台37千瓦的电动机。懂点电工基础的人都知道,从理论上来计算,这台电机的启动电流会很大(100安培左右),如果直接送电启动,强大的电流不仅会马上烧毁它前面的电度表,还会对其他用户的用电器造成冲击,严重的会造成自身或其他电器的烧毁或停运。如果是使用自耦降压启动柜来启动它,作用于线路的启动电流就会降低到60A左右,而加在电动机线圈端的电压也会降到300伏左右,这样就会较好的保护了电动机本身及设备的使用,也对别的用户设备减少了影响。
       可是,我在实际的应用中,却遇到了难题:使用降压启动柜来启动设备,很多的时候不能成功启动,除了烧毁柜内的保险丝,*严重的 就是经常烧毁控制自耦变压器的交流接触器的合金触点,一百元左右一副的白金触点,有时候仅使用一次就会烧毁。联系上启动柜生产厂家来上门服务多次,也没有解决问题的根本。而在与售后人员的接触中,我也慢慢了解了这种启动柜的详细构造和工作原理。
        一次偶然的发现,才让我突然找到了问题的症结所在。
       我在测试一台稳压电源时,工人们恰好按下了这台电机的启动按钮,我使用万用表测得的、在时间继电器工作的仅仅十几秒的降压启动过程中,我所在的供电系统,它的线电压突然从380V一下子降到280V! 它使我的稳压电源都停止了工作,继而让空调也停机!一会儿工夫,工人就来报告说交流接触器的触点又烧毁了,这次启动没有成功!
        这时,我突然意识到了一个问题:会不会是线路供电不足,在启动电机时造成了启动困难?而启动时容易烧毁接触器触点,是不是接触器的磁性线圈的磁场不够强,让触点虚接?我一下子明白了什么!因为启动柜的控制电路和启动线路使用的是同一路电力线,启动时线电压的突然下降,会使得控制线路的电压也同样降低,这就让刚刚建立起连接的交流接触器的线圈的磁力突然下降,它的下降又会使得衔铁脱离吸引而回位,回位后,自耦变压器会停止启动,在停止启动的瞬间,线路电压会因启动骤停而恢复正常!如此反复,这实际上 就造成了接触器像电铃一样的工作模式,才会使得触点烧毁!23.jpg       在单位不具备改善供电条件的情况下,我想到了使用逆变装置来单独给降压启动柜的控制线路供电,让它不再受到电压突降而造成干扰。我使用一块汽车的备用电瓶,用逆变器把它的电压升到380V给控制线路单独供电。经过紧张的调试,效果非常好,强大的磁力再也不会让接触器触点闪出火花,而是仅仅吸附在一起!而设备的一次启动的成功率也大幅提高,还减少了不少更换合金触点的开支。
       在后来的几天里,我又使用了多种方法来改造启动柜的启动模式,比如更换型号大一点的交流接触器、用升压装置给控制线路供电、和手动直接降压启动等,都试验成功,在此也不一一介绍了。以后故障再也不用等着厂家的售后人员来处理了,我自己就基本上能够排除。这还得益于电脑的帮助,在百度等诸多网站里,许多东西都能学得到,查得到。

动力头是既能完成进给运动,又能同时完成切削运动的动力部件。液压动力头的自动工作循环是由控制线路控制液压系统来实现的。我们不妨将这个过程的执行部件简化为一个液压缸,而省去液压缸活塞杆之后的其它机械传动部分。这样,本单元内容中的控制对象就是液压缸的活塞杆的伸缩,而控制方式就是通过电磁换向阀来控制压力油的流向。

液压动力头的典型控制线路可以实现如下的工作循环:

①动力头快进(动力头就是图中的液压缸活塞杆,快进指活塞杆快速伸出缸体,这通常是为了提高工作效率,将动力头快速移动到可以开始切削的位置)。

②工作进给(就是动力头开始以一定的进给速度缓慢向前,进行切削操作,亦即活塞杆缓慢伸出缸体)。

③快速退回原位(指动力头完成切削工作,为提高工作效率,快速返回原位,亦即活塞杆快速缩回缸内)。

在上述工作循环中,假设人手动按下按钮SB1,使动力头从原位开始进入工作循环,该循环第一步是动力头快进,动力头快进到工作位置需要用到一个行程开关ST3,当动力头运动到该处触碰行程开关时,转为工作进给;工作进给完成时的位置处也需要有一个行程开关ST4,当动力头完成工作进给时触碰行程开关转为快速退回原位;在退回原位处也需要设置行程开关ST1,当动力头退回原位的动作完成时,触碰该行程开关,动力头停止运动。

工作循环过程可以用图3-9-2简单表示,完成该工作的液压系统可以用图1(b)表示。


图1(a)图1(b)液压动力头工作步骤


图(b)中YB是由电动机M带动的单相变量液压泵(流量可调)。

YV1和YV2为电磁换向阀,YG为连接动力头的液压缸,1U和2U是过滤器,2U所在支路通过流量调节阀连接回油系统,YV1中位左口也与回油系统相连,液压泵通过1U从回油缸内吸取液压油。利用图1(b)的液压系统,为了实现(a)图所示的工作循环,可以用如图2所示的控制线路完成控制过程。


图2 液压动力头控制线路1


(1)动力头原位停止:当电磁铁YA1、YA2、YA3都断电时,电磁换向阀YV1处于中位,变量泵卸荷,液压缸左右两腔不进出油,动力头不动。动力头在原位时,行程开关ST1一直被挡铁压住,产生持续动作,即ST1的动合触点闭合,动断触点断开。此时,观察各支路的电磁铁(包括中间继电器的电磁铁)均不得电。

(2)动力头快进:把档位切换开关S放在“1”位置,按动复合按钮SB1,中间继电器K1得电动作并自锁。其动合触点闭合使YA1和YA3得电,YA1通电使电磁换向阀YV1的左位连通,液压泵输出压力油进入液压缸的左腔,液压缸右腔的回油通过YV1的左位流至2U前端。YA3通电使YV2的左位连通,于是回油进入YV2的左位,来自液压缸右腔的回油通过其左位又流回液压缸YG的左腔,从而加大了进入左腔的油量(液压缸的差动工作方式),其活塞杆向外伸出更加迅速,形成快进。42.webp.jpg

(3)动力头工进:在动力头快进结束时,挡铁触碰行程开关ST3,ST3动作,其动合触点闭合,使K2得电动作并自锁,K2的动断触点断开使YA3断电,于是电磁换向阀YV2右位连通,来自液压缸右腔的回油在YV2这条支路上被截断,只能通过过滤器2U和流量调节阀L进入回油系统,由于回油没有进入液压缸左腔,减小了油量,且流量调节阀L可以调节从液压缸右腔排出的回油量,因此动力头进给速度明显变慢且可控制(由流量调节阀控制),动力头进入工作进给状态。应该注意的是,当动力头工进时,其挡铁将离开行程开关ST3,ST3的动合触点复位断开,但由于K2已经自锁,因此YV2依然右位连通。

(4)动力头快退:当动力头工进到终点时,挡铁触碰开关ST4,其动合触点闭合,K3得电动作并自锁,并使YA1、YA3断电,YA2得电,于是电磁换向阀YV1右位连通,变量泵输出压力油进入液压缸右腔,液压缸左腔的回油直接通过YV1右位进入回油系统,动力头结束工进,开始快速退回。动力头回到原位后,触碰行程开关ST1,K3断电使YA2断电,动力头停止运动。

(5)点动调整:上述控制线路除了完成工作循环外,还可以进行点动调整。将档位切换开关S放在“2”位置时,按下按钮SB1也可接通K1,使YA1、YA3通电,动力头快进。但由于此时K1不能自锁,因此手放松按钮SB1后,动力头停止工作,从而实现点动向前调整。


图3液压动力头控制线路2


(6)回原位操作:由于某种原因,动力头可能会不在原位而停止,如果此时需要将动力头快退回原位,可按动按钮SB2,使K3得电动作,产生快退,直到ST1被触碰,动力头在原位停止。

在上述控制线路的基础上,加一延时线路,就可得到这样的自动工作循环:快进——工进——延时停留——快退。控制线路如图3。实际上就是添加了一个时间继电器KT,当工进到终点后,触碰行程开关ST4,使时间继电器KT通电,其普通动断触点使YA1、YA3断电,动力头停止工进。由于时间继电器的延时闭合触点的延时闭合作用,继电器K3延时通电,直到此时YA2才通电,开始快退,从而实现了工进完后停留一段时间再快退。


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