西门子变频器-模块代理
冷轧煤气混合加压站,是太钢不锈带钢退火线的配套设施,有加压机3台,气源为高炉煤气、焦炉煤气;由于生产线工况不稳而造成用量大幅度频繁波动;同时由于气源管网方面的状况较差,高炉煤气压力波动范围3~10Kpa,焦炉煤气压力波动范围1.5~6.5KPa;其波动有时频率很快,仅靠仪表调节产生震荡、用人工调节措手不及;经常出现长时间的低压,造成混压困难,使得保压力保不了热值,保热值保不了压力,甚至造成高炉煤气蝶阀关闭、机前负压的险兆。不稳的气源、多变的用户,使处于中间环节的冷轧煤气混合加压站成为矛盾的集中点和保障不锈钢生产质量的关键。原设计的仪表调节系统根本无法满足生产要求。
太钢于1999年6月成立了项目攻关组,经过几个月的艰辛努力,采用先进的德国西门子SIMATICS7300PLC、德国UNI公司热值仪、德国西门子变频技术,投入了全过程自动控制,实现了混合煤气热值、加压机后压力双稳定的目标,确保了不锈钢的正常生产,节能效益非常可观。
1 系统概要
改造后的系统构成复杂,仅调节阀就有九个,此外还要增加变频器,由计算机控制切换调节三台风机转速;增加热值仪,串级调节高焦配比。采用德国西门子S7-300 PLC可编程控制 器和 台湾研华IPC 610工控机构成DCS系统。S7-300PLC可编程控制器作为下位来实现所有信号的采集、运算、调节,其特点是:模块化、无排风结构、易于实现分布、运行可靠、。CP5611卡为 S7300PLC与工控机的通讯接口卡。RS485物理结构和187.5K的波特率,传输距离可达50m,使用中继器可达9100m。
2 控制原理
本系统含四个调节回路:
2.1 热值调节
热值是用户气源的主要质量指标之一。冷轧煤气混合加压站以高炉煤气为主气,它不可控制,取决于用户用量;焦炉煤气为辅气,要求控制其两道阀门,使高、焦配比约4:1,折合热值1350大卡。
2.1.1 “高焦限幅”辅热值
本回路为一串级、交叉限幅调节系统。以热值调节为主环,焦炉煤气流量调节为副环,加入了高焦煤气流量单交叉限幅。焦炉煤气流量的设定值不单单取决于热值调节器输出信号MV,而且受到高炉煤气流量的瞬时值的限制,即按高、焦理论配比值求出应配焦炉煤气流量值,乘以1.05和0.95作为MV的上、下限幅值MH1、ML1。
该控制思想一则使焦炉煤气流量调节器的调节量不至于过大,从而使高焦配比值在小范围内波动;二则使主环调节器不至于产生调节饱和,加快了滞后较大的主环的动态响应,改善了系统的调节品质。
对热值仪信号故障也有保护性,在实际的运行中,我们发现工人有时忘记了给热值仪过滤器排水,使煤气入口压力太低,燃烧不够,造成仪表信号显示偏低很多,即使焦炉煤气阀开到大,也不可能把热值调至“正常”,但此时热值调节器输出信号受到高炉煤气流量的交叉限幅,故在此三个信号中,终以上限值为焦炉煤气流量调节器的设定值,从而使焦炉煤气流量调节阀被约束在了一定的阀位,终使混合煤气热值波动稳定在一定范围内。
2.1.2 “双阀同控”避“瓶颈”
原设计一阀自动、另一阀手动,实际上两阀都在手动方式,因而常常顾此失彼,致使南、北阀位相差太大;若采用两路单独的调节器,二阀阀位更加混乱,当系统工况变化较大时,其中一阀就会成为调节的“瓶颈”;若采用双调节器进行调节,二阀各自进行动作,虽能使系统在某一阀位组合状态下稳定,但有可能造成二阀阀位相差太大,同样可导致“瓶颈”的现象。
对此采用单台调节器串调双阀的控制方案,即在计算机中设置一台软调节器,其输出信号给到两台手操器,同时带动两台电动蝶阀。为防止二阀同时动作造成超调,将两手操器内的死区设置的有所差别,当调节器输出要求的阀位信号与实际阀位反馈信号出现偏差时,死区小的手操器(电动调节阀)首先动作,若偏差不大时,就能纠正过来;当调节量不够时,偏差增大,死区大的手操器(电动调节阀)也动作,加大调节力度,使系统迅速回到稳定状态上。当系统出现较大偏差时,常会出现同时超出二者死区范围的现象,则二阀一同动作,使偏差迅速减小到一定范围,此时大死区的电动调节阀停止动作,剩余的小偏差靠死区小的调节阀来进一步精调到位。
本控制思想避免了上述两种调节方法的弊端,使操作人员对两个阀位“知其一即知其二”,无须高度紧张地频繁操作,既提高了调节品质,又减少了工人劳动强度。
2.2 混压调节
混压调节表面上看来于用户的要求“无关”,实际中却扮演非常重要的角色,它既影响热值、又影响加压机后压力。可以说,混压调节不好,则热值调节、加压机后压力调节都无从谈起。
2.2.1 “水涨船高”调混压
本回路为一串级随动调节系统。在控制回路中建立数学模型,煤气混合压力的设定值随着高、焦气源的压力波动而自动计算设定,同时又加以上下限幅,使工艺操作变得更加合理。从热值的稳定方面来看,机前混压能够随高、焦煤气压力波动而适时适度地调整,保证了焦炉煤气能够按所需的量顺利配入;从加压机后压力的稳定方面来看,机前压力变化范围不至于太宽,减少了对加压机后出口压力调节的干扰。混压调节就是控制高炉煤气的两道阀门,为了避免“瓶颈”,同样如上所述,也采用了一台软调节器控制两台电动调节阀的方式,减少对机后出口压力调节的干扰。
2.3 加压机后压力(变频)调节
加压机后压力是用户气源的主要质量指标之二。本回路为一定值单回路调节系统。其设定值为13.5Kpa,当加压机后出口压力升高/降低时,增大/减小变频器的输出频率,从而改变加压机的转速,以“变”求“稳”。
在计算机和变频器上都设置了低运行频率,从而保证出口压不至于太低,也保证了自带油泵能够给出足够的油压油量,以免烧坏轴瓦。这两个频率运行下限是保证加压机设备安全、用户正常生产的两道防线。
2.4 加压机后压力(泄放)调节
这是加压机后压力调节的另一手段。本回路为一定值单回路调节系统,其设定值为14KPa,当加压机后出口压力升高/降低时,增大/减小泄压阀的开度,以“泄”求“稳”。
2.4.1 变频、泄放“双管齐下”稳压力
通常,泄放调节器的设定值高于变频调节器的设定值,一般情况下,变频器“全权负责”系统的调节,而泄放阀处于关闭的“休闲”状态。当用户突然大减量,造成出口压骤然升高,变频的调节速度不足以使出口压迅速降下来时(即出口压超过14KPa),泄放回路立即参与调节。 泄放回路比例带、积分时间都设得很小,因而,动作很快,与变频“双管齐下”,可使压力迅速降下来,保证了用户气源压力稳定,避免了以前类似情况下加压机进入喘振的可能,保障了设备安全。
在调节过程中,绝不会出现既保持加压机转速较高,又使泄放开启一定高度的“稳定平衡”状态。――这就是将设定值设得不同的奥妙所在。
,本系统在控制思想和软件编制上有许多新颖的特点:
(1)小偏差小动作、大偏差大动作,既加快了响应速度,又提高了调节精度。
(2)两阀在调节过程中,不会造成“瓶颈”现象。阀位死区大的南阀阀位“阶 段”性地跟踪死区小的北阀阀位。当偏差产生时,北阀“有错必纠”,南阀对北阀在调节中所累计的阀位变化不会坐视不管,而是“该出手时就出手”,大力度地“调一把”(当北阀阀位调到一定开度时效果就不显著了,此时取决于南阀的开度)。
(3)不怕“死机”、掉电保变频
软件多次调试后,寻找出一种方法,使得无论主机死机或PLC死机,或二者中任一掉电,或二者都掉电,变频器都运行在其保护下限频率上,加压机不会停机,保证了用户的正常生产。
(4)简单可靠易“倒机”
通过软件的巧妙设计,使加压机的切换变得非常简单:将变频器输出频率下调为零,此时原运行的加压机处于停止状态,电流很小,可拉掉其刀开关,并马上再合上另一台备用加压机的刀开关,因变频器未停,3~4分钟即可调频加速到工作状态。当然二者切换期间,需关照冷轧关小烧嘴。
3 系统软件
控制系统在WIN98环境下运行,组态软件为STEP7 V5.0及Kingview5.0。系统利用组态软件Kingview5.0的驱动程序与下位S7-300PLC进行 数据通讯, 包括数据 采集和发送数据/指令;下位S7-300PLC则通过 MPI卡与 上位计算机交换数据,每一个驱动程序都是一个COM对象,这种方式使通讯程序和组态软件构成一个完整的系统,保证了系统高效率地运行。
4 系统画面
系统监控操作画面多达20多屏,包括:方便工人操作的监控画面和为软件工程师提供接口的整定画面;形象直观的模拟画面;易于统计抄表的参数画面;便于追查事故原因的历史趋势画面;提供技术分析信息的实时曲线画面等等。
画面分为两大类:操作员画面、工程师画面
操作员画面向操作人员提供了各种数据、曲线、功能键,显示内容丰富鲜明、操作简捷可靠。系统中画面的组态编制有很多新颖之处,其中模拟画面中九个调节阀的阀位均可以从画面中翻板示意的角度来得知,并在阀旁边给出了三位有效数字(一位小数)的百分开度,形象、准确地反映了现场阀门的实际开度,使操作人员感到熟悉亲切;系统共有三台加压机,通常开1备2,为了准确反映各加压机的运转情况,该画面中设置了加压机动态旋转叶片,运转的加压机其叶片在旋转,备用的加压机无叶片显示,故操作人员可以清晰明了的看到三台加压机的开备情况;因加压机的转速与变频频率成正比,所以加压机中的旋转叶片的转速随变频器的频率大小而改变,频率大时,旋转叶片转速大;频率小时,旋转叶片转速小,动态显示十分逼真;在整个系统管网的各个控制点均有相应的采集数字显示,真实的反映了各个控制点的瞬时值,画面中三大管道走向明了,主体设备位置确切,工作状态形象生动,各种参数“就地显示”,整个系统运行工况集于一屏,一目了然,实为操作员、技术员所喜爱的主画面之一。
工程师画面:为软件工程师提供了进行系统整定的良好界面,是工程师在调节中进行参数修改和设定的重要环境,也是自控系统的核心。
5 结束语
该系统自投运以来,在生产正常的情况下,热值稳定在6.0左右、压力稳定在13.5Kpa左右,完全满足了用户的要求,同时变频运行于30~40Hz左右,泄放阀一般处于关闭的状态,大大减少了泄放煤气量和净焦煤气量,达到了预期的安全生产、提高产品质量、节能降耗的目的。系统的控制思路和方法十分新颖、独特,是太钢乃至全国各大钢厂均未采用过,这些独特的控制方法为所有钢厂的煤气混合加压站提供了新思路,也为节能、降耗的实现树立了榜样。
的区别是,当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,假如这些晶核长成晶面取向相同的芯片,则构成单晶硅。假如这些晶核长成晶面取向不同的芯片,则构成多晶硅。多晶矽与单晶硅的差异首要表现在物理性质方面。例如在力学性质、电学性质等方面,多晶硅均不如单晶硅。多晶硅可作为拉制单晶硅的原料。单晶硅可算得上是世界上纯洁的物质了,一般的半导体器件要求硅的纯度六个9以上。大型积体电路的要求更高,硅的纯度必须到达九个9。目前,人们现已能制作出纯度为十二个9的单晶硅。单晶硅是电子电脑、自动控制系统等现代科学技能中不行短少的基本资料。
冶金级硅的提炼并不难。它的制备首要是在电弧炉中用碳复原石英砂而成。这样被复原出来的硅的纯度约98-99%,但半导体工业用硅还必须进行高度提纯(电子级多晶硅纯度要求11个9,太阳能 得到高纯度的多晶硅后,还要在单晶炉中熔炼成单晶硅,以后切片后供积体电路制作等用。
什么是单晶硅
级单晶产品的出产和深加工制作,其后续产品积体电路和半导体分离器件已广泛使用于各个领域,在军事电子设备中也占有重要地位。
正是回应这种国际趋势,为全世界提供功能优良、标准完全的单晶矽产品。
<span font-size:16px;"="" style="overflow-wrap: break-word; font-family: "sans serif", tahoma, verdana, helvetica; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px;"> 单晶硅产品包含φ3”----φ6”单晶硅圆形棒、片及方形棒、片,适合各种半导体、电子类产品的出产需要,其产品品质通过当前世界上先进的检测仪器进行检验,到达世界先进水准。
一、什么是接地电阻? 接地电阻便是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处分散所遇到的电阻,它包含接地线和接地体自身的电阻、接地体与大地的电阻之间的触摸电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻巨细直接表现了电气装置与“地”触摸的杰出程度,也反映了接地网的规划。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅佐地极的丈量方式进行丈量。接地电阻首要分以下三种。 1.维护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,因为绝缘损坏有或许带电,为了避免这种情况危及人身安全而设的接地。 2.防静电接地:避免静电风险影响而将易燃油、天然气储藏罐和管道、电子设备等的接地。 3.防雷接地:为了将雷电引进地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身产业的危害的接地,也称过电压维护接地。 二、接地电阻丈量的几种办法 1. 两线法 条件:必须有已知接地杰出的地,如PEN等,所丈量的成果是被测地和已知地的电阻和。假设已知地远小于被测地的电阻,丈量成果可以作为被测地的成果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的区域。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 2. 三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅佐地和一个探测电极。各个接地电极间的间隔不小于20米。原理是在辅佐地和被测地之间加上电流,丈量被测地和探测电极间的电压降,丈量成果包含丈量电缆自身的电阻。 适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。 接线:S接探测电极,H接辅佐地,E和ES衔接后接被测地。 3. 四线法 基本上同三线法,在低接地电阻丈量和消除丈量电缆电阻对丈量成果的影响时替换三线法。丈量时E和ES必须单独直接衔接到被测地。该办法是所有接地电阻丈量办法中正确度高的。 4. 单钳丈量 丈量多点接地中的每个接地址的接地电阻,而且不能断开接地衔接避免发生风险。 适用于:多点接地,不能断开衔接,丈量每个接地址的电阻。 接线:用电流钳监测被测接地址上的电流。 5. 双钳法 条件:多点接地,不打辅佐地桩,丈量单个接地。 接线:运用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的间隔要大于0.25米。 三、接地电阻测试仪运用办法 1、运用接地电阻测试仪准备工作 ①熟读接地电阻丈量仪的运用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及运用办法。 ②备齐丈量时所必须的工具及悉数仪器附件,并将仪器和接地探针擦洗洁净,特别是接地探针,一定要将其外表影响导电才能的污垢及锈渍整理洁净。 ③将接地干线与接地体的衔接点或接地干线上所有接地支线的衔接点断开,使接地体脱离任何衔接联系成为独立体。 2、运用接地电阻测试仪丈量步骤 (1)、将两个接地探针沿接地体辐射方向别离刺进距接地体20m、40m的地下,刺进深度为400mm,如下图所示。 接地电阻测试运用图解:a)实际操作 b)等效原理 (2)、将接地电阻丈量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线办法如下: ①用短的专用导线将接地体与接地丈量仪的接线端“E1”(三端钮的丈量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的丈量仪)相连。 ②用长的专用导线将距接地体40m的丈量探针(电流探针)与丈量仪的接线钮“C1”相连。 ③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的丈量探针(电位探针)与丈量仪的接线端“P1”相连。 (3)将丈量仪水平放置后,查看检流计的指针是否指向中心线,不然调理“零位调整器”使丈量仪指针指向中心线。 (4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于大倍数,并慢慢地滚动发电机转柄(指针开始偏移),一起旋动“丈量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。 (5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加速摇摆转柄,使其转速到达120r/min以上,一起调整“丈量标度盘”,使指针指向中心线。 (6)若“丈量标度盘”的读数过小(小于1)不易读**时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,从头调整“丈量标度盘”使指针指向中心线上并读出**读数。 (7)核算丈量成果,即R地=“倍率标度”读数ד丈量标度盘”读数。 |
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